强势突破新一代ldquo心脏rd
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刚过了大雪节气的深圳,
早晨已开启冬季模式,
冷冷的北风已经让人感觉到深深寒意,
然而在深航三机位机库内,
却是摩拳擦掌、热火朝天的另一番景象。
经过数月准备,
12月10日
深航维修工程部首次执行
CFM56-7B发动机62齿部件更换工作,
这是深航首次实施的、关于发动机附件齿轮箱(AccessoryGearBox,下文简称AGB)内部的部件修理工作。
说起发动机62齿部件,
对深航维修人员来讲,
可谓鼎鼎大名。
年以来,公司已发生5起CFM56-7B发动机AGB漏油故障。由于维修工程部尚不具备该项部件修理能力,此类故障一旦发生,只能寻求国内其他发动机维修厂家支援,实施外委修理,而故障的飞机,只能被迫停场。直接后果就是飞机数天停场,被动等待外委技术人员完成维修。
该情况给公司机队平稳运行带来较大影响,也大大增加了公司运营成本。
因而,尽快掌握发动机62齿部件故障的维修资质和自修能力,对于减少因AGB漏油而产生的非计划停场事件和保障公司航班正常性来讲,意义重大,且迫在眉睫。
燃眉之急势在必行
众所周知,
发动机为飞机动力核心,
被喻为飞机“心脏”,
而位于发动机上的AGB,
更像是分布在“心脏”周围的主动脉,
是传输发动机动能的关键部件。
所以,每当AGB发生渗漏,
飞机只能停场维修。
为了完成此次任务,发动机管理室主动研究在翼更换整体62齿齿轮组件施工方法,并完成向OEM申请施工偏离批准,根据损伤发生时间科学计算在翼主动更换方案。
12月4日,维修工程部组织发动机管理室、定检维修中心高检车间相关人员,成立在翼更换项目组前往发动机大修厂进行拆换实操培训,目的就是为了早日具备该项62齿部件的维修能力,提升深航发动机维修技术水平。
深航的维修人员,此前从未涉足发动机AGB内部任何部件的修理过程,因而,此次62齿部件的首次更换,算是全新挑战!
摸石过河排除万难
由于此次工作为深航首次,为了确保拆装过程更加安全高效,专门邀请了发动机维修厂家技术人员进行现场指导。
多室联动
01
为了圆满完成此项任务,发动机管理室、航材计划室、生产计划室、质量控制室等多科室联动,从航材、工具、人员、技术资料到资质授权,各科室人员积极协调,确保新能力的顺利获取。
精兵强将
02
工作实施方面,挑选了高检车间发动机区域的精兵强将,由博雅班组挑大梁。为了确保当天实施维修工作万无一失,对于工作准备的各个环节,班组长吴健几乎事必躬亲,亲力亲为。
分工有序
03
12月10日上午9点,一切就绪,拆装工作正式开始。班组长吴健亲自操刀,组员郭志鹏负责现场管理,发动机区域领班张永方负责操作检验和风险管控。
随着时间的推移,各项拆除工作有条不紊,16颗固定螺栓悉数取下。随后,便是AGB内部各零件的分解过程,通过使用顶丝螺栓,取下连接62齿附件的盖板平台,AGB内部各部件的齿轮结构,便清晰地展现在眼前。
连接62齿部件的齿轮结构上,有三颗自锁螺帽,必须逐个拆除。由于齿轮箱内部空间狭小,拆装过程极易发生螺帽滑脱现象,若任何一个螺帽掉进齿轮箱内部,唯一的办法,就是换发,那将带来数百万元的额外维修成本。
为规避风险,在将齿轮箱盖板拆下后,班组长吴健先用设备将内部间隔开,将齿轮箱内部上下两部分相互隔离,额外增加了一道安全防护措施。
班组长吴健不仅维修技术了得,心理素质自然不在话下,善打硬仗,作风沉稳。犹如庖丁解牛,班组长吴健不负重托,三下五除二,顺利取下三颗自锁螺帽,为之后的部件拆装步骤,打下坚实基础。
有了成功拆除的经验,后续的更换及安装过程,也得以顺利实施,水到渠成。
从零到一实现突破
经过8个小时的鏖战,发动机AGB内部62齿部件的更换工作,最终圆满完成!
实现了深航CFM56-7B发动机AGB内部部件更换工作从零到一的突破。同时,也将深航的维修能力带入新的高度,为之后陆续开展的同类部件更换工作夯实基础。
此次发动机AGB内部部件的修理顺利完成,
是落实部门技术能力提升年的要求,
也是部门各科室共同努力的结果,
这是维修工程部实现
发动机维修能力由外到内的一小步,
更是深航维修能力提升的一大步!
图文编辑
lynna邹琳
深航机务新媒体工作室
图文丨崔松松视频丨方柏升
素材提供丨高检车间发动机管理室
微道深航机务
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